Please use this identifier to cite or link to this item: https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4932
Title: การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตโตโยต้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตงานปั๊ม
Other Titles: A Toyota Production System-TPS Application Press Process Production for Efficiency Improvement
Authors: แววมยุรา คำสุข
Wawmayura Chamsuk
สมบูรณ์ ศรีพารัตน์
Somboon Sriparat
Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration
Keywords: การบริหารงานผลิต – ญี่ปุ่น
Production management – Japan
สายการผลิต
Assembly-line methods
การจัดสมดุลสายการผลิต
Assembly-line balancing
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
Toyata Production System
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
Automobile supplies industry
Issue Date: 2011
Publisher: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Abstract: การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตงานปั้ม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในกระบวนการผลิตงานปั๊ม LINE-F จากการศึกษาเริ่มต้นของปัญหาการส่งมอบไม่ทัน ผู้ศึกษาและทีมงานได้ทำการวิเคราะห์ สาเหตุของการส่งมอบไม่ทัน พบว่า มีปัจจัยหลายทาง ดังเช่น ความต้องการสูงกว่าปกติ ช่วงที่เกิด ปัญหาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ส่งผลให้การเตรียมการความพร้อมล่วงหน้าไม่ดีพอ ปัญหาที่พบ คือ การวางแผนสั่งผลิตล่าช้า ทำให้การสั่งผลิตไม่ทันหรือสั่งผลิตมากเกินไป ปัญหา ทางด้านแรงงาน และปัญหาความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตงานปั้ม LINE-F เป็นต้น จากการ วิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาและทีมงานพิจารณาว่า ปัญหาการวางแผนสั่งผลิตเป็นปัญหาหลักที่ทำให้ การส่งมอบไม่ทัน และส่งผลกระทบให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตงานปั๊ม LLINE-F ดังนั้น จึงได้ทำการศึกษาหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง มีความคิดที่จะนำระบบการผลิตแบบ โตโยต้ามาประยุกต์ใช้ โดยทำการศึกษาเฉพาะเครื่องมือระบบการผลิตแบบดึง ระบบคัมบัง การ ไหลต่อเนื่อง การปรับตั้งเครื่องจักร การปรับผังพื้นที่ทำงาน การผลิตแบบปรับเรียบ เป็นต้น ดังนั้น ได้ดำเนินการเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์มาทำการผลิตแบบดึง และเลือกกระบวนการผลิต งานปั๊ม LINE-F มาเป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง สามารถยกเลิกการวางแผนสั่งผลิตแบบผลัก (ระบบ เดิม) โดยใช้ระบบสั่งผลิตด้วยระบบคัมบัง พบว่า สามารถลดปัญหาการส่งมอบได้ ร้อยละ 98.7 ลดความผิดพลาดจากการวางแผนได้ ร้อยละ 98.9 จากการศึกษาการไหลของวัตถุดิบ ก่อนและหลังปรับปรุง (MIFC) พบว่า สามารถลดการปรับตั้งเครื่องจักรจากเดิม 30 นาที มาเป็น 20 นาที ทำให้ กระบวนการผลิตงานปั๊มสามารถทำการผลิตตามรอบ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ โดยผ่านระบบคัมบังเป็นตัวกำหนดการส่งมอบและการสั่งผลิต รวมทั้งเกิดระบบเบิกวัสดุด้วยคัมบัง
Description: การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (การจัดการอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2554
URI: https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4932
Appears in Collections:Business Administration - Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A-Toyota-Procution-System-TPS-Application-Press-Process-Production-for-Efficiency-Improvement.pdf
  Restricted Access
10.9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.