กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4932
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตโตโยต้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตงานปั๊ม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A Toyota Production System-TPS Application Press Process Production for Efficiency Improvement
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: แววมยุรา คำสุข
Wawmayura Chamsuk
สมบูรณ์ ศรีพารัตน์
Somboon Sriparat
Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration
คำสำคัญ: การบริหารงานผลิต – ญี่ปุ่น
Production management – Japan
สายการผลิต
Assembly-line methods
การจัดสมดุลสายการผลิต
Assembly-line balancing
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
Toyata Production System
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
Automobile supplies industry
วันที่เผยแพร่: 2011
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตงานปั้ม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในกระบวนการผลิตงานปั๊ม LINE-F จากการศึกษาเริ่มต้นของปัญหาการส่งมอบไม่ทัน ผู้ศึกษาและทีมงานได้ทำการวิเคราะห์ สาเหตุของการส่งมอบไม่ทัน พบว่า มีปัจจัยหลายทาง ดังเช่น ความต้องการสูงกว่าปกติ ช่วงที่เกิด ปัญหาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ส่งผลให้การเตรียมการความพร้อมล่วงหน้าไม่ดีพอ ปัญหาที่พบ คือ การวางแผนสั่งผลิตล่าช้า ทำให้การสั่งผลิตไม่ทันหรือสั่งผลิตมากเกินไป ปัญหา ทางด้านแรงงาน และปัญหาความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตงานปั้ม LINE-F เป็นต้น จากการ วิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาและทีมงานพิจารณาว่า ปัญหาการวางแผนสั่งผลิตเป็นปัญหาหลักที่ทำให้ การส่งมอบไม่ทัน และส่งผลกระทบให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตงานปั๊ม LLINE-F ดังนั้น จึงได้ทำการศึกษาหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง มีความคิดที่จะนำระบบการผลิตแบบ โตโยต้ามาประยุกต์ใช้ โดยทำการศึกษาเฉพาะเครื่องมือระบบการผลิตแบบดึง ระบบคัมบัง การ ไหลต่อเนื่อง การปรับตั้งเครื่องจักร การปรับผังพื้นที่ทำงาน การผลิตแบบปรับเรียบ เป็นต้น ดังนั้น ได้ดำเนินการเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์มาทำการผลิตแบบดึง และเลือกกระบวนการผลิต งานปั๊ม LINE-F มาเป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง สามารถยกเลิกการวางแผนสั่งผลิตแบบผลัก (ระบบ เดิม) โดยใช้ระบบสั่งผลิตด้วยระบบคัมบัง พบว่า สามารถลดปัญหาการส่งมอบได้ ร้อยละ 98.7 ลดความผิดพลาดจากการวางแผนได้ ร้อยละ 98.9 จากการศึกษาการไหลของวัตถุดิบ ก่อนและหลังปรับปรุง (MIFC) พบว่า สามารถลดการปรับตั้งเครื่องจักรจากเดิม 30 นาที มาเป็น 20 นาที ทำให้ กระบวนการผลิตงานปั๊มสามารถทำการผลิตตามรอบ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ โดยผ่านระบบคัมบังเป็นตัวกำหนดการส่งมอบและการสั่งผลิต รวมทั้งเกิดระบบเบิกวัสดุด้วยคัมบัง
รายละเอียด: การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (การจัดการอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2554
URI: https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4932
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration - Independent Studies

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
A-Toyota-Procution-System-TPS-Application-Press-Process-Production-for-Efficiency-Improvement.pdf
  Restricted Access
10.9 MBAdobe PDFดู/เปิด Request a copy


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น