Please use this identifier to cite or link to this item: https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2457
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorอรยา รุ่งประเสริฐ-
dc.contributor.authorวิชุตา อยู่ยงค์-
dc.contributor.authorOrraya Rungprasert-
dc.contributor.authorWichuta Youyong-
dc.contributor.otherHuachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration. Student of Bachelor of Business Administration.en
dc.contributor.otherHuachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administrationen
dc.date.accessioned2024-07-11T14:08:19Z-
dc.date.available2024-07-11T14:08:19Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2457-
dc.descriptionProceedings of the 7th National and International Conference on "Research to Serve Society", 12 July 2019 at Huachiew Chalermprakiet University, Bangphli District, Samutprakarn, Thailand. p. 927-933.en
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำระบบการผลิตแบบไคเซ็นมาประยุกต์โดยเลือกกระบวนการผลิตถุงพลาสติกในการกระบวนเป่าของบริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด เป็นกรณีศึกษา โดยพบปัญหาหลักๆ ของทางแผนกเป่าคือระบบเครื่องจักรในการพิมพ์สีในกระบวนการเป่าขาดประสิทธิภาพในการทำงาน มีข้อบกพร่องหลายประการ พนักงานไม่มีวินัยขณะปฏิบัติงานทำให้เกิดของเสียภายในกระบวนการเป่าและทำให้สามารถเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานได้ ผลการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเครื่องจักรจากเดิมโดยใช้เครื่องจักรแบบโป่งพลาสติกโดยได้เสนอแนวทางปรับปรุงการใช้เครื่องจักรแบบโป่งอลูมิเนียมพบว่า สามารถลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง (ใบมีด และเศษผ้า) เดิมจำนวน 1 ครั้ง ลดเหลือ 0.33 ครั้ง/วัน คิดเป็นร้อยละ 33 และลดงานที่ไม่เกิดงานของพนักงาน (งานสีขึ้นภาพพิมพ์ การเติมสีและทินเนอร์) เดิมจำนวนครั้งการเติมสี 52 ครั้ง ลดเหลือ 6 ครั้ง/วัน คิดเป็นร้อยละ 88.46 อีกทั้งพนักงานที่ขาดวินัยในการปฏิบัติงานได้เสนอแนวทางโดยใช้ระบบไคเซ็น มาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรทำให้สภาพแวดล้อมในโรงงานมีระบบการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นen
dc.description.abstractThis study aims to study is to apply Kaizen system in the blowing process of Prima Plastic Company Limited as a case study. The main problem of the blowing system was found in the printing system that is lacking in work efficiency. Employees do not have discipline while working, causing waste within the blowing process and causing accidents while operating. The results of the study have changed the equipment inside the machine from the original using plastic bulging machines by eliminating wastes (blades and cotton) 0.33 times/day and also reducing the work process (printing, filling color and thinner). The filling color was reduced by 88%. However, the proposed system can potentially improve the environment within the organization using Kaizen.en
dc.language.isothen
dc.rightsมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติen
dc.subjectการบริหารงานผลิตen
dc.subjectProduction managementen
dc.subjectการบริหารงานแบบญี่ปุ่นen
dc.subjectManagement -- Japanen
dc.subjectการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรมen
dc.subjectIndustrial productivityen
dc.subjectการผลิตแบบลีนen
dc.subjectLean manufacturingen
dc.subjectบริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัดen
dc.subjectPrima Plastic Co.Ltd.en
dc.subjectการควบคุมความสูญเปล่าen
dc.subjectLoss controlen
dc.titleการใช้ระบบไคเซ็นเพิ่มประสิทธิภาพแผนกเป่าสี กรณีศึกษา : บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัดen
dc.title.alternativeUsing Kaizen System to Gaining the Benefits of Improve Efficiency in the Blowing Process A Case Study : Prima Plastic Co.Ltden
dc.typeProceeding Documenten
Appears in Collections:Business Administration - Proceeding Document

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Using-Kaizen-System-to-Gaining-the-Benefits.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.