Please use this identifier to cite or link to this item: https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2583
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorพิชิต สุขเจริญพงษ์-
dc.contributor.advisorPichit Sukchareonpong-
dc.contributor.authorจิรพงษ์ ศักยพันธ์-
dc.contributor.authorJirapong Sakayaphan-
dc.contributor.otherHuachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration-
dc.date.accessioned2024-08-13T13:26:21Z-
dc.date.available2024-08-13T13:26:21Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.urihttps://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2583-
dc.descriptionภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2545.en
dc.description.abstractภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่สร้างข้อจำกัดให้กับธุรกิจโดยเฉพาะข้อจำกัดทางด้านเงินทุน ดังนั้นจำเป็นที่ธุรกิจจะต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในการใช้จ่ายเงินทุนเพื่อการดำเนินงานด้านการผลิต ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just In Time Manufacturing) เป็นเทคนิคการบริการการผลิตตามแบบญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพโดยรวม และเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องโดยพยายามขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นให้หมดไป การนำระบบการผลิตแบบทันเวลา มาใช้จะสามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตได้ และจะนำมาซึ่งการลดต้นทุนของการผลิต การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการจัดส่งสินค้าได้ทันตามความต้องการ ระบบการผลิตในแบบ One Piece Flow เป็นเทคนิคการผลิตสมัยใหม่ที่ช่วยสนับสนุนระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แทนการผลิตขนาดใหญ่ที่มุ่งจะผลิตครั้งละมากๆ เพื่อหวังจะให้เกิดความประหยัดเนื่องจากขนาด โดยละเลยต่อคุณภาพและความต้องการของลูกค้าจากการศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ระดับน้ำ โดยการนำระบบการผลิตแบบ One Piece Flow มาใช้ในการปรับปรุงสายการผลิต พบว่าประสิทธิภาพของสายการผลิตเพิ่มขึ้น 18.54% จากก่อนการปรับปรุงระบบประสิทธิภาพการทำงานมีค่าเท่ากับ 74.16% เวลาว่างงานในสายการผลิต มีค่าเท่ากับ 18.54% หลังจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 92.70% เวลาว่างในสายการผลิตลดลง 18.54% ประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากปริมาณของเสียเนื่องจากการผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยมูลค่าของเสียก่อนการปรับปรุงสายการผลิตในเดือนมกราคม มีค่าเท่ากับ 12.01% เดือนกุมภาพันธ์ 10.86% เดือนมีนาคม 10.86% เมษายน 10.73% ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ได้ทำการปรับปรุงการผลิตของค่าของเสียก็เริ่มลดลงคือ มีค่าอยู่ที่ 6.45% และของเสียในเดือนมิถุนายน ลดลงมาอยู่ที่ 4.27% หลังจากเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม ค่าของเสียเฉลี่ยใกล้เคียงกับเดือนมิถุนายนen
dc.language.isothen
dc.publisherมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติen
dc.rightsมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติen
dc.subjectระบบการผลิตแบบทันเวลาen
dc.subjectJust-in-time systemsen
dc.subjectการควบคุมการผลิตen
dc.subjectProduction controlen
dc.subjectการควบคุมความสูญเปล่าen
dc.subjectLoss controlen
dc.subjectการบริหารงานแบบญี่ปุ่นen
dc.subjectManagement -- Japanen
dc.subjectบริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์ค จำกัดen
dc.subjectStanley Work Co., Ltd.en
dc.subjectระบบการผลิตแบบไหลทีละชิ้นen
dc.subjectOne-Piece Flowen
dc.titleการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยวิธีการผลิตที่ละหนึ่งชิ้น : กรณีศึกษา บริษัทสแตนเล่ย์ เวิร์ค จำกัดen
dc.title.alternativeProcess Improvement by One Piece Flow Technique : A Case Study of Stanley Work Co., Ltd.en
dc.typeIndependent Studiesen
dc.degree.nameบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตen
dc.degree.levelปริญญาโทen
dc.degree.disciplineบริหารธุรกิจen
Appears in Collections:Business Administration - Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Process-Improvement-by-One-Piece-Flow-Technique.pdf
  Restricted Access
9.09 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.