dc.contributor.advisor |
แววมยุรา คำสุข |
|
dc.contributor.advisor |
Wawmayura Chamsuk |
|
dc.contributor.author |
ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย |
|
dc.contributor.author |
Narongsak Thanyai |
|
dc.contributor.other |
Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
|
dc.date.accessioned |
2024-09-06T13:52:38Z |
|
dc.date.available |
2024-09-06T13:52:38Z |
|
dc.date.issued |
2012 |
|
dc.identifier.uri |
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2768 |
|
dc.description |
การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (การจัดการอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2555 |
en |
dc.description.abstract |
การศึกษาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตลวดที่มีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อเข้าถึงปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาวิธีการลดของเสียในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเดียวกันได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงงาน มีการดำเนินการผลิตมาเป็นระยะเวลานาน โดยเริ่มจากกำลังการผลิตขนาดเล็ก จนปัจจุบันมีกำลังการผลิตที่ใหญ่ขึ้น แต่ยังไม่มีระบบมาตรฐานใดมาช่วยส่งเสริมด้านการผลิต ทำให้การผลิตของโรงงาน ประสบกับปัญหาการมีของเสียเกิดขึ้นมาจากกระบวนการผลิต ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาในกระบวนการผลิตลวด โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 โดยมีของเสียในกระบวนการผลิตร่วมทั้งสามเดือนประมาณ 167,272,7 กิโลกรม เพื่อนำมาวิเคราะห์หาปัญหากระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้มีของเสียเกิดขึ้นทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการนำไปเข้ากระบวนการเพื่อผลิตขึ้นมาใหม่ หรืออาจต้องทิ้งไปสูญเสียทั้งทรัพยากร โดยไม่เกิดประโยชน์ ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตมาวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิพาเรโต เพื่อหาลักษณะที่มีค่าของเสียมากที่สุด และนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนผังก้างปลา เมื่อทราบสาเหตุแล้วจริงนำหลักการ ECRS เข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้ขั้นตอนการทำงาน ทำงานได้อย่างไหลต่อเนื่อง ได้ชิ้นงานที่ตรงตามความต้องการอย่างมีคุณภาพ และลดเวลาการรอคอย ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน และลดของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นจากการผลิตที่ไม่มีคุณภาพจากการดำเนินการแก้ไขทำให้ปริมาณของเสียลดลง เมื่อนำผลของเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 มาหาค่าเฉลียของเสียที่เกิดขึ้น พบว่าปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นก่อ่นการปรับปรุงแก้ไขมีค่าเฉลี่ย 12,401 กิโลกรัม และในเดือนมกราคม 2555 สามรถลดของเสียที่เกิดขึ้นลงมาเหลือ 553.4 กิโลกรัม ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็น สามารถลดของเสียในกระบวนการผลิตลงได้ถึง 95.5 เปอร์เซ็น ซึ่งของเสียที่ยังเกิดขึ้นนั้น เกิดจากความประมาณของพนักงานในการขนย้าย ที่ยังขาดทักษะและประสบการณ์ |
en |
dc.language.iso |
th |
en |
dc.publisher |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
en |
dc.rights |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
en |
dc.subject |
การควบคุมการผลิต |
en |
dc.subject |
Production control |
en |
dc.subject |
การลดปริมาณของเสีย |
en |
dc.subject |
Waste minimization |
en |
dc.subject |
การควบคุมคุณภาพ |
en |
dc.subject |
Quality control |
en |
dc.subject |
การควบคุมความสูญเปล่า |
en |
dc.subject |
Loss control |
en |
dc.title |
การลดของเสียในกระบวนการผลิตลวด : กรณีศึกษาโรงงานผลิตลวด |
en |
dc.title.alternative |
Waste Reduction in Wire Production : A Case Study of Wire Production Manufacturing |
en |
dc.type |
Independent Studies |
en |
dc.degree.name |
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
en |
dc.degree.level |
ปริญญาโท |
en |
dc.degree.discipline |
การจัดการอุตสาหกรรม |
en |